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高压氨水导烟专用装煤导烟车双U形管N+2、N-1导烟车的问题及解决措施
发布人:山西长林能源科技有限公司【官网】|山西脱硫脱硝|山西除尘设备|山西机械加工|    发布时间:2017-10-11

高压氨水导烟专用装煤导烟车车供应之双U形管导烟车的问题及解决措施。

焦化除尘、焦炉除尘、地面除尘站、推焦除尘、焦炉装煤出焦消烟除尘系统供应。

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服务项目:

一、煤焦化消烟除尘地面站工程

二、粉尘治理及污水处理工程

三、各类非标布袋除尘设备及配件

随着优质洗精煤的日益减少,捣固炼焦逐步得到推广和应用。但捣固车装煤时,从机侧敞开的炉门逸散出大量的黄烟,造成环境污染。采用双U形管导烟车装煤,烟气经U形管导入相邻炭化室后再导入集气管,其操作简单、维护方便,既避免了环境污染,又增加了化学产品的回收。

1.导烟原理及试车中存在的问题

目前,国内******的双U形管导烟车已在唐山佳华公司投用,其导烟原理是通过开启高压氨水产生吸力,将装煤时产生的部分烟尘通过本孔上升管吸入集气管;另一部分烟尘通过U形管与炉顶带水封盖的导烟孔连接导入相邻(n-1)和(n+2)炭化室,***后导入集气管。该导烟车在试车时发现了如下问题。

(1)机侧炉门处的烟尘稍多,当吸入大量空气时,易造成荒煤气的含氧量偏高;

(2)导烟结束时,从水封向外泛水,致使水封亏水及炉顶积水;

(3)导烟时集气管压力波动大,经常崩开上升管盖。

2.问题分析

(1)由于首次试车时的结焦时间长,荒煤气量少,高压氨水压力控制低,开启时间尚未***终确定,以及部分装煤号对位偏差,造成装煤时煤饼刮炉墙,煤气发生量瞬时增大,致使机侧炉门处冒烟严重。

(2)投产初期,捣固煤饼高度仅为5.5m,造成煤饼与炉顶空间距离达0.75m,炉口阻力小,加之一体机密封框未能使用,致使从机侧炉门处进入炭化室内的空气量增大,煤气含氧量增高。

(3)开启高压氨水后,U形管内形成负压,补水管补水至与水封出口相平,致使U形管内部液位高于外部6~7mm。而导烟过程至少10min(若计入塌饼处理时间约30min),加之连续作业,使U形管温度迅速上升至300~400℃。落盖时,高温下的水封盖与水接触,瞬间在密闭的U形管内产生大量水蒸汽,造成U形管内正压,以及水封盖进入水封槽,造成落盖时水封大量泛水。

(4)投产初期,吸气管自动翻板未能投入使用,仅手动调节在50%的开度,以此调节吸气机机前吸力来稳定3号炉的集气管压力。开启高压氨水后,集气管内压力瞬间增大,吸气机不能及时调节,加之一、二期焦炉交换时对管网压力的影响,造成上升管频繁崩盖。

3.解决措施

(1)净化二期采用变频电机调节高压氨水压力,通过氨水压力调节装煤炉内的负压,以此来控制机侧炉门的冒烟情况。考虑1、45、46号边炉作业时无法采用双U形管导烟,因此,单独采用1号或2号U形管导烟时氨水压力控制较双U形管导烟时高,试验结果见表1。

表1不同压力下使用单、双U形管的导烟效果

序号
高压氨水压力
MPaU形管数量
冒烟情况
1
3.53


2
3.43


3
3.30

稍有
4
3.27


5
3.10


6
2.93

稍有
7
2.80


使用单U形管高压氨水压力控制在3.3MPa时,使用双U形管高压氮水压力控制在2.9MPa时,导烟效果较为理想。

由于装煤时机侧冒烟情况的控制,造成少量空气吸入,开工至今煤气含氧量一直在0.6%~1.5%之间。在结焦时间较长,煤气发生量较少时,有时会发生电捕焦油器跳闸事故(含氧量超过2.5%)。

(2)半自动条件下,当一体机托煤板的前进速度一定,通过连锁托煤板进入炭化室的行程来调节开启高压氨水的时间,试验结果见表2。

表2不同托煤板行程开启高压氨水的导烟效果

序号
托煤板行程
机侧冒烟情况
1
2000
无烟,进空气多
2
3000
稍有
3
4000

4
5000

由表2可见,托煤板行程在3000mm时,即煤饼进入炭化室近1.3m后开启高压氨水(动作需时3s),此时导烟效果较为理想。

(3)加大一体机对位精度的调节,不断修正地址,减少装煤时煤饼刮炉墙和冒烟冒火的情况;

(4)调试使用一体机密封框,尽量减少机侧炉门冒烟以及吸入空气量;

(5)对于导烟结束落盖泛水问题,调整了提落盖和启闭高压氨水的顺序及时间,考虑到高压氨水的启闭对U形管内的压力影响。若为负压,U形管内液位高于管外,落盖时水封内溢水量大。若为正压,则外部液位高,提前溢出部分水,落盖时溢水量相对较少,同时还考虑水蒸汽产生速度的影响,试验结果见表3。

表3不同导烟结束顺序的泛水效果

序号
导烟结束时的动作顺序
效果
1
先落盖12s,再切低压
泛水较多
2
先切低压,再落盖12s
泛水减少
3
落盖全程匀速,速度较快12s
泛水较多,操作时间短
4
落盖全程匀速,速度较慢23s
泛水减少,操作时间长
5
先匀速10s,入水面时减速至5s
泛水较少
6
先匀速10s,入水面时减速至7s
泛水很少

从表3试验中发现,先切低压,再落盖以及减慢水封盖进入水封的速度有利于缓解泛水现象。另外,在现有水封槽的基础上,加高围堰效果较好。建议将大气连通阀的出口管径由Φ110mm加粗至Φ175mm,以便于及时泄压,减缓泛水现象。

(6)调整大气连通阀的启闭时间。因导烟作业时间较长,灼热的水封盖接触水面后会产生大量的水蒸汽,加之管内残余荒煤气的双重作用,使密闭的U形管内压力瞬间增加,随着落盖的深入,空间越来越小,压力继续增大。因此,设定在刚接触水面时开启大气连通阀,并减缓落盖速度(试验6),这样既缓解了泛水,又减少了荒煤气的逸出。

(7)开启二期变频吸气机,投用吸气管自动调节翻板,稳定集气管压力的效果明显。

4.应用效果与建议

双U形管导烟车的投用,改善了焦炉炉区的操作环境,但装煤初期阵发性的烟尘逸散问题仍需解决。

(1)导烟时集气管压力波动大,容易造成护体窜漏,建议在投用变频吸气机的前提下,加装吸气管自动调节旁通管,将大量的荒煤气由正压区导入负压区。

(2)导烟孔水封槽出口尺寸设计偏小,仅10cm宽,外堰偏低,仅高出液面8cm,落盖时水流导出慢,泛水严重,建议今后设计将出口加大至20cm。

(3)吸出烟口连接管为水平结构,冷凝液经常囤积,造成此处应力集中、变形。建议新设计U形管吸出烟口连接管应为“拱形”,以避免冷凝液积累及烟气的导通。

(4)U形管为焊口直角,长期骤冷骤热易使焊口开裂。建议该处设计为弧形焊口,以减少应力集中。

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